燃?xì)馔嘶馉t爐況失常的處理
燃?xì)馔嘶馉t改善原料狀況,狠抓槽下篩分,原料是基礎(chǔ),篩分的好與壞與爐況息息相關(guān)
(1)增加生礦振動(dòng)篩一套(以前生礦沒有過篩直接人爐)盡量篩除5~以下的粉末。
(2)控制焦炭與燒結(jié)礦的給料量,由以前每秒20kg降至每秒lOkg,盡量延長(zhǎng)篩分時(shí)間,提高篩分效果。
(3)加強(qiáng)槽下篩分管理,要求值班工長(zhǎng)每班檢查原燃料四次并做好記錄,卷揚(yáng)工每班清篩面2次以上。
燃?xì)馔嘶馉t制定詳細(xì)的工藝操作制度,盡量做到操作上三班統(tǒng)一
(1)成立爐況治理攻關(guān)小組,在全廠范圍內(nèi)抽調(diào)三名操作水平高,經(jīng)驗(yàn)足的工長(zhǎng)進(jìn)行三班操作,制度調(diào)整由攻關(guān)小組討論后確定;
(2)日常操作:A、風(fēng)量風(fēng)壓控制以穩(wěn)定為主,不允許盲目加風(fēng),高爐量壓緊張,及時(shí)回撤;B、定壓差操作,盡可能控制透氣指數(shù)在正常范圍的上限;C,爐溫適當(dāng)高控,要求鐵水溫度不低于1460,低爐溫堅(jiān)決禁止,出現(xiàn)要開分析會(huì);D、堿度下控,一般不高于1.10,控制在1.05-1.10之間。
洗爐
(1)洗爐采用分散加人洗爐劑和集中加人洗爐劑相搭配的方式進(jìn)行,洗爐劑為:錳礦和螢石,比例按2: 1混合。
(2)分散加人洗爐,每批料均勻加入錳礦、螢石、數(shù)量占礦批5%左右,布向爐子邊緣,持續(xù)洗爐一個(gè)星期。
(3)集中洗爐,根據(jù)爐況程度,不定期集中洗爐,目的是快速恢復(fù)爐況,改善料柱透氣性,達(dá)到活躍爐缸的目的,5號(hào)高爐在處理爐況失常過程中共集中洗爐5次,每次加人凈焦20車(每車2000kg)帶螢石和錳礦,負(fù)荷按1.0計(jì)算,通過洗爐取得了明顯的效果,爐體溫度回升,水溫差達(dá)到正常范圍,周邊溫差趨向均勻。
裝料制度的調(diào)整
5號(hào)高爐最主要原因是長(zhǎng)期中心焦炭不足,造成中心料柱透氣性差,且長(zhǎng)期鼓風(fēng)動(dòng)能不足造成中心嚴(yán)重堆積的狀況,因此在布料及氣流控制上堅(jiān)決開放中心的思路,主要手段:(1)縮小礦石批重。礦批由24噸縮小至23.1噸。(2)焦炭、礦石整體向中心移動(dòng)2度,適當(dāng)疏松邊緣,保證順行。(3)增加爐中心焦炭量,同時(shí)縮小焦礦平臺(tái)。
隨著燃?xì)馔嘶馉t中心焦炭量的增加,中心料柱得到疏松,爐中心溫度升高,風(fēng)量增大,煤氣利用改善,爐況迅速好轉(zhuǎn),通過以上措施,5號(hào)高爐爐況逐步好轉(zhuǎn),滑料現(xiàn)象基本消失,管道得到控制,爐墻粘結(jié)消除,爐缸工作日趨活躍,各項(xiàng)指標(biāo)穩(wěn)步提高,到2012年5月份,高爐達(dá)到一個(gè)良好的狀況,利用系數(shù)穩(wěn)定在3.5V(m3.d)以上,焦比低于400kg/t。
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